摘要:“蕪湖地電廠于1992~1997年分別投產(chǎn)了4臺上海三大動力設備廠生產(chǎn)的N125MW機組。其輔助設施化水系統(tǒng)投產(chǎn)于1992年,其中爐外水處理系統(tǒng)為共用系統(tǒng),它由凈水系統(tǒng)、工業(yè)水系統(tǒng)、除鹽系統(tǒng)等組成;爐內(nèi)水處理系統(tǒng)分三、四期兩部分,皆由給水加氨、除氧劑加約、磷酸鹽加藥、集中取樣監(jiān)視等系統(tǒng)組成。
2000年5月~2001年2月,蕪湖發(fā)電廠對化水監(jiān)控系統(tǒng)進行了改造,將上海新華控制工程有限公司的XDPS-400技術應用于化水監(jiān)控系統(tǒng),將以就地操作、就地監(jiān)控為主的化水系統(tǒng)變成以集中監(jiān)視、集中操作(OPU)、自動控制為主的系統(tǒng),使化水監(jiān)控系統(tǒng)的自動化水平上了一個新臺階。
一、改造原因
改造前,除了除鹽室各泵設集中控制外,其它系統(tǒng)各泵均為就地控制:各系統(tǒng)液位均為就地式液位計。除鹽系統(tǒng)原設計為就地手操氣動控制系統(tǒng),再生為就地手操氣動再手。但是該系統(tǒng)自投運以來,電磁閥柜不能正常使用,電磁閥大部分已銹壞,氣動閥門基本以手操為主;僅在陰床、混床出口配有在線電導率儀:再生用酸、堿濃度計原為大連產(chǎn)的*代產(chǎn)品,因使用情況不好,已于1999年4月拆除。
永汽處理都采用就地控制式加藥系統(tǒng)。1997年,三、四期水汽系統(tǒng)統(tǒng)一安裝7某廠的水汽監(jiān)控系統(tǒng)。由于受當時計算機水平的限制,且該監(jiān)控系統(tǒng)為該廠的*代產(chǎn)品,與現(xiàn)在的要求已有較大差距。另外,三期水汽系統(tǒng)未配備在線硅表、磷表、鈉表,這些項目的監(jiān)測只能以手工分析為主,方式落后,且不能連續(xù)監(jiān)督;氧表也為老指針式,急需更換。
當時化水運行人員共有55人,隨著定崗、定編的需要,減人已是大勢所趨。故化水監(jiān)控系統(tǒng)改造已是迫在眉睫。
二、改造內(nèi)容
?。ㄒ唬┗瓺CS系統(tǒng)
經(jīng)過招標,上海新華控制工程有限公司的XDPS-400分散控制系統(tǒng)中標。其技術特點是:開放的體系結構,充分利用的通用計算機和通訊技術,具有很好的向±兼容性:基于FTCP/IP的冗余高速數(shù)據(jù)通訊網(wǎng),低層可采用以太、令牌等多種標準協(xié)議:*的分布式實時數(shù)據(jù)庫與關系式數(shù)據(jù)庫融為一體,對網(wǎng)上各節(jié)點透明;靈活的I/O支持;基于WINDOWS的圖形人機接口站;DPU圖形組態(tài)軟件具有*的在線組態(tài)和調試能力;具有從在線的冗余通訊網(wǎng)到通道的自診斷能力:以GTW/WEB/DDE/OPC的方式與其它控制系統(tǒng)如MIS/INTRANET/INTERNET接口。硬件模塊化設計,使系統(tǒng)易于擴展。
XDPS-400分散控制系統(tǒng)覆蓋功能如下:
●水汽監(jiān)控系統(tǒng);
●工業(yè)水恒壓、恒水位控制系統(tǒng)
●生活水恒壓、恒水位控制系統(tǒng)
●除鹽控制系統(tǒng);
●DAS系統(tǒng);
●給水自動加氨控制系統(tǒng):
●爐水磷酸鹽自動加藥控制系統(tǒng)。
整個化水監(jiān)控系統(tǒng)共設I/O點908點,其中開關量665點,模擬量243點。
系統(tǒng)共有5個機柜,2對冗余分布式處理單元(DPU),1臺工程師站(ENG,兼歷史數(shù)據(jù)站和MIS網(wǎng)通訊的多功能站),3臺操作員站(OPU),每個操作員站都平等,并互為備用?;?a href="http://www.kdzyz.com/channels/t6371/index.html">DCS網(wǎng)絡原則性結構見圖1。
2.軟件配備
操作系統(tǒng)采用WINDOWSNT4.0,DCS采用XDPS2.0軟件,軟件系統(tǒng)分為人機接口、DPU站的過程控制軟件、GTW軟件和化學專業(yè)統(tǒng)計報表軟件四部分,通過系統(tǒng)網(wǎng)絡與I/O網(wǎng)絡的通訊軟件融為一體,完成生產(chǎn)過程的實時控制、監(jiān)視和操作。操作員站軟件包功能豐富,涵蓋了現(xiàn)今幾乎所有的流行操作員站功能,操作界面簡單直觀。工程師站軟什包采用*實用的圖形組態(tài)軟件,簡便易用,特別是DPU組態(tài)軟件極為方便,可以對組態(tài)文件進行在線修改、調試、操作、下裝等。
3.系統(tǒng)實現(xiàn)的功能
?。?)DAS系統(tǒng)功能
除顯示所有參數(shù)(化學在線儀表檢測數(shù)據(jù)、監(jiān)控參數(shù)、變頻泵控制狀態(tài)、工頻泵狀態(tài)、除鹽程控狀態(tài)等)的當前值或狀態(tài)、報警記錄、操作記錄、實時曲線、歷史曲線外,還實現(xiàn)化學運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,自動生成各類報表。
(2)SCS系統(tǒng)功能
?、贀Q床
●首先根據(jù)運行參數(shù)判斷交換器是否失效:
●當確認交換器失效后,在顯示畫面上提示換床;
●畫面上自動彈出備用床號,在開啟該床手動進口閥并確認后,進入正洗程序;
●換床結束。
②再生
●當確認交換器失效后,在畫面的提示中選擇再生并確認啟動再生程序;
●啟動壓縮空氣系統(tǒng);
?。翊龎毫φ:箫@示再生程序細節(jié)表:
●當確認后,系統(tǒng)將運行設備停用,并提示是否關閉其手動進出口閥:
●確認后,開啟酸(堿)計量箱進口閥,放酸(堿)至預定位置,關閉計量箱進口閥:
●區(qū)別陰、陽床或混床再生,依次按各自再生步驟進行再生;
●停壓縮空氣系統(tǒng)。
?、巯到y(tǒng)連鎖
當#1、#2空壓機軟手操在自動時,儲氣罐壓力低于0.43MPa時,啟動空壓機:高于0.63MPa時,??諌簷C。當#1、#2中和泵軟手操在自動時,中和池的水位高于1600mm時,啟動中和泵:當中和池水位低于800mm時,停中和泵。當屋頂水箱水位低于1000mm時,啟動除鹽水泵:當屋頂水箱高于1800mm時,停除鹽水泵。
?。?)MCS系統(tǒng)功能
①工業(yè)水水池水位控制系統(tǒng)
工業(yè)水池水位的控制由四臺升壓泵(#4~#7)調節(jié),其中#4為變頻調節(jié)泵,其余為工頻泵。定義每臺工頻泵的出力為100%,變頻泵的出力為100%。經(jīng)過對運行數(shù)據(jù)的分析可看出,維持水池正常水位時泵出力通常是在130%~170%的狀態(tài)下。據(jù)此,在該控制系統(tǒng)中采取一投、一調、二備的方案,即一臺工頻泵以手動方式投入;另兩臺工頻泵以自動方式備用:一臺變頻泵以自動方式運行,對水位進行跟蹤調節(jié)。在水位落到保護水位時,備用泵自動投入,用300-400%的泵出力將水位抬高。
兩臺備用工頻泵的優(yōu)先級以切至自動的先后為準。工頻泵的自動與手動工作方式是可以互換的。當系統(tǒng)在不正常工況下工作時,應切換到手動方式運行。
②工業(yè)水母管壓力控制系統(tǒng)
該系統(tǒng)依靠#1~#6工業(yè)水泵來調節(jié)工業(yè)水母管壓力,其中#1和#4為變頻泵(互為備用),其余為工頻泵。經(jīng)過對運行數(shù)據(jù)的分析可看出,機組穩(wěn)定運行所需的工業(yè)水母管壓力通常是由二臺工頻泵和一臺變頻泵的運行來實現(xiàn)。因此設計為二臺工頻泵運行,二臺工頻泵備用。#1或#4變頻泵調節(jié)工業(yè)水母管壓力,使它與設定值接近。當變頻泵自動調節(jié)到95%時,啟動一臺工頻泵;當變頻泵自動調節(jié)到5%時,關閉一臺工頻泵。
③生活水池水位控制系統(tǒng)
生活水池水位由三臺升壓泵(#1~#3)調節(jié)。合理地調配這三臺泵的工:作水池水位的穩(wěn)定。在三臺升壓泵中,#1為變頻泵,#2和#3為工頻泵。
④生活水母管壓力控制系統(tǒng)可以保持生活
該系統(tǒng)主要依靠#1~#4生活水泵來調節(jié)生活水母管壓力,其中#I為變頻泵,#2~#4為工頻泵。通過調節(jié)#l生活水泵的轉速來調節(jié)工業(yè)水母管壓力,使它與設定值接近,當變頻泵自動調節(jié)指令到98%時自動啟動一臺工頻泵,當變頻泵自動調節(jié)指令到10%時自動關閉一臺工頻泵。同時,當生活水母管壓力低于0.2MPa時,自動啟動一臺工頻泵,當生活水母管壓力高于0.5MPa時,自動關閉一臺工頻泵。
?、莼瘜W水池水位控制系統(tǒng)
該系統(tǒng)主要通過自動調節(jié)化學水池進口閥的開度來控制化學水池的水位,原則上采用單沖量回路??紤]到清水泵的啟動將影響化學水池水位,所以在啟停清水泵時,設計延時30秒后再接受調節(jié)指令的變化。
?、藿o水自動加氨控制系統(tǒng)
四期水汽處理已有給水自動加氨系統(tǒng),暫不動。三期水汽給水加氨系統(tǒng)通過調節(jié)加氨變頻泵來控制給水pH值和給水電導率。比較兩個信號的相互關系,選擇給水電導率為主要控制信號。借鑒四期給水自動加氨系統(tǒng)運行經(jīng)驗,加氨泵轉速指令變化10%后,需經(jīng)過一段時間的延時(約20分鐘),才能使給水電導率改變,因此加入了給水電導率的變化率作為調節(jié)因素,來彌補延時產(chǎn)生的影響。整個系統(tǒng)以單沖量回路為基本框架,合理整定控制參數(shù)來控制變頻加氨泵的轉速,以調整給水pH值在8.8~9.3之間。
⑦爐水磷酸鹽自動加藥控制系統(tǒng)
該系統(tǒng)是通過控制磷酸鹽變頻泵來控制爐水的PO43-、pH值和電導率。由于一個調節(jié)量控制三個被調量,控制作用相當復雜。通過運行和試驗結果分析,總結三個變量的變化情況和相互關系,暫定以爐水pH值為主要控制信號,同時考慮由于鍋爐排污對測量信號系統(tǒng)的影響,控制系統(tǒng)增加邏輯判斷和控制算法。經(jīng)過反復整定控制系統(tǒng)參數(shù),使爐水三個變量維持在下列范圍內(nèi)運行:
pH值范圍為9.4~9.6;P043-的范圍為2.0~4.0mg/L;DD的范圍為10~25μs/cm。
?。ǘ┬略?5臺變頻器
就地變頻按以下方案進行控制:OPU監(jiān)控(集中控制)——變頻器柜、變頻器(分散控制)。各變頻器的信號輸入DCS,變頻器的狀態(tài)可以通過DCS在OPU上實時反映。DCS可以根據(jù)各種工藝要求對其實行智能化控制,使被控對象達到*工況。
本次改造安裝的就地變頻器控制柜有四種,皆為日本三菱產(chǎn)品。一種為FR-F540L-90K型,有1臺,為#1生活水泵:一種為FR-F540L-45K型,共有2臺,為#1、#4升壓泵:一種為FR-F540L-30K型,共有2臺,為#1、#4升壓泵;一種為FR-F540L-2.2K型,共有10臺,分別是#1/#3加氨泵、#11~#14甲/乙磷酸鹽加藥泵(8臺)。變頻器柜設在就地,柜內(nèi)設通風、防塵裝置,且有便于操作的面板。變頻柜還設有過流過熱保護、信號采集及控制電路等裝置,并設有斷電保護自恢復功能。變頻器的控制有就地和遠控兩種方式。
?。ㄈ└脑焖泄ゎl泵控制回路
增加工頻泵就地控制箱,保證能實現(xiàn)就地和遠方操作??刂葡渫瑫r具有泵或風機運行狀態(tài)信號和電機電流信號,并具有馬達控制回路所需的保護功能。
?。ㄋ模﹥羲到y(tǒng)
1.安裝生活水CIO2消毒自動控制系統(tǒng)
廢除原就地控制的CIO2消毒系統(tǒng),采用一套德國ProMinet產(chǎn)BelloZon型CDVa二氧化氯消毒系統(tǒng)。實行就地自動控制。該系統(tǒng)與生活水混凝自動加藥系統(tǒng)配套安裝后投運,可確保生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)人員吃上放心水。
2.生活水母管壓力、生活水母管濁度、3路生活水支母管流量等信號進微機畫面。
?。ㄎ澹┏}系統(tǒng)
取樣改為集中取樣;陰床、混床山口增裝Polymetron公司的8891在線硅表,陽床、混床出口增裝ORNION公司的1811EL鈉表:新裝4臺美國GLI公司產(chǎn)E33型酸堿濃度計;更換所有電磁閥柜:更換所有氣動閥門上的信號反饋裝置。
(六)水汽系統(tǒng)
14只溶藥箱各裝1臺磁翻板液位計,信號進計算機畫面。三期水汽加氨由手動改為自動,為改造重點。主要是增裝1臺加藥泵、2臺變頻器、2臺在線電導率儀及其輔助設施。泵的啟停、變頻器的投切實行軟操和就地操作。所有化學在線儀表信號,包括樣水溫度和高溫架冷卻水母管壓力等信號進計算機,并設超限報警。該系統(tǒng)投運后,可實現(xiàn)實時監(jiān)控,為提高化學監(jiān)督水平打下堅實基礎。三期水汽系統(tǒng)增裝Polymetron公司的8891在線硅表、ORNION公司的1811AO鈉表、北京華科儀表研究所的HK-108C磷表,內(nèi)冷水增裝國產(chǎn)在線pH表,氧表更換為HoneyWell公司的7020型氧表。這樣,三、四期水汽系統(tǒng)所有化學在線儀表2全部配齊,水汽品質實現(xiàn)準確、連續(xù)檢測。
2000年12月,化水DCS系統(tǒng)改造基本結束,進入調試階段。調試按系統(tǒng)分步進行。2001年2月調試結束,化水DCS系統(tǒng)正式投入運行。
三、改造特點
●電氣設備進入DCS控制:
●DCS系統(tǒng)應用于化水監(jiān)控系統(tǒng),尤其是除鹽程控再生系統(tǒng):
●加藥全部實現(xiàn)自動,配齊所有化學在線儀表:
●化學分析報表除實現(xiàn)日報外,還實現(xiàn)月報、季報和年報。
四、改造效果
?。ㄒ唬崿F(xiàn)減人增效目標
化水DCS系統(tǒng)投運后,運行人員工作量、勞動強度大幅度下降?;瘜W運行人員人數(shù)由改造前的55人減為現(xiàn)在的30人。
?。ǘ┨岣咴O備可靠性
經(jīng)過本次化水DCS系統(tǒng)改造,整個化水系統(tǒng)中原來可靠性較差、或長期不用、或使用不正常的設備均得到有效改造或更換,如氣動閥門、電磁閥柜、在線氧表等。
?。ㄈ┙档湍芎?,減少藥品川量
由于采用了:1:業(yè)水恒壓、恒水位控制系統(tǒng)和生活水恒壓、恒水位控制系統(tǒng),使得各水池水位、工業(yè)水利生活水母管壓力均得到安全有效控制,能托大大降低。按每小時節(jié)約2噸水的保守算法,一年就可節(jié)約17520噸水。1臺變頻泵節(jié)電效率按20~40%計算,15臺變頻泵總額定功率為240kW,每小時可節(jié)電48~96kWh,每年可節(jié)電420480~840960kWh,效益顯著。由于加藥全部實現(xiàn)自動,也減少了藥品用量。
?。ㄋ模└魉|得到更好控制
由于加藥全部實現(xiàn)自動,水質實現(xiàn)連續(xù)實時監(jiān)控,使得水質波動幅度減少。水質出現(xiàn)異常時,能及時發(fā)現(xiàn)并及時得到處理,水汽品質、生活水品質得到更好的控制。
?。ㄎ澹┧|得到準確、連續(xù)監(jiān)測
由于增裝了生活水在線CIO2儀,除鹽增裝了在線硅表、鈉表,水汽系統(tǒng)增裝了在線硅表、鈉表、pH表,使水質得到準確、連續(xù)監(jiān)測。
?。┨岣哌\行分析能力
XDPS有人容量歷史數(shù)據(jù)庫記錄各點參數(shù)及狀態(tài),數(shù)據(jù)可保持幾個月,可隨時打印操作記錄、實時曲線、歷史曲線,并實現(xiàn)化學運行的統(tǒng)計分析計算,白動生成各類報表,提高了運行分析能力。另外,XDPS有SOE(事故追憶)功能,可記錄狀態(tài)變化及操作員行為,供分析事故時參考。