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保定熱電廠鍋爐床溫控制系統改造案例

   2011年09月22日 11:48  
  大唐保定熱電廠8、9號鍋爐是由四川東方鍋爐(集團)股份有限公司引進美國福斯特·惠勒公司技術制造的國產DG450/9.81-1型單汽包、自然循環、半露天布置CFB鍋爐,其控制系統采用上海新華控制工程公司的XDPS—400分散控制系統,自2002年11月、2003年4月相繼投產以來,設備整體運行基本正常。但由于各種原因,原床溫控制系統難以投入運行,現主要依靠運行人員手動調節。針對存在的問題,在分析原床溫控制系統的基礎上,提出負荷分段控制的思想,對原床溫控制系統進行了新的現場組態與調試。運行效果表明,系統改造后不但自動投運率提高,在調節精度和快速性方面都有所提高,而且運行更穩定,多項經濟性指標也有所改善。
  
  一、床溫運行特性
  
  CFB鍋爐與煤粉爐在結構和運行特性上差別zui大的就是燃燒系統。但現階段CFB鍋爐的燃燒特性尚未*了解,因此床溫控制水平及自動投運率都很低。鍋爐燃燒控制的難點除了CFB鍋爐的燃燒過程是一個極其復雜的化學物理過程外,還有以下3點:(1)多變量、強藕合,當負荷(外擾)或燃料量、返料量、給水量、一次風量、二次風量、引風量等(內擾)發生變化時,蒸汽溫度、蒸汽壓力、爐床溫度、床層差壓、爐頂溫度、汽包水位、爐膛負壓、煙氣含氧量等均會發生變化,只是變化程度不同,因此一般按單回路控制方案設計的控制系統難以實現有效控制;(2)CFB鍋爐是一個大熱慣性系統,爐內的熱床料很多,熱容量很大,因此調節過程存在很大的延遲和慣性;(3)循環流態化是正常工作狀態,若偏離這一狀態,燃燒機理就會發生變化,控制規律就不再適用,則會表現出嚴重的非線性同。
  
  床溫是CFB鍋爐需要重點監視的主要參數之一,它直接影響鍋爐能否安全連續運行,并影響著鍋爐運行中的脫硫效率及NOx的產生量,床溫的高低直接決定了整個鍋爐的熱負荷和燃燒效果。根據燃用煤種的不同,床溫一般在850~950℃范圍內變化。對于揮發分較高的煤種,床溫可以適當降低;對于揮發分較低的煤種,床溫可以適當升高。一般床溫控制在850℃左右,此溫度是實現爐內脫硫的*溫度,同時NOx的產生量也比較小,這樣,就能在保證較高燃燒效率的同時,降低煙氣污染物的排放量。床溫過低或過高對于CFB鍋爐的安全連續運行都是不利的。床溫過低時,鍋爐效率下降,鍋爐運行不穩定容易滅火,脫硫效果下降,降低傳熱系數,嚴重時會使大量末燃燒的煤顆粒聚集在尾部煙道發生二次燃燒,密相區燃燒分額不夠會使床溫偏高而主汽溫度降低;床溫過高時,爐內脫硫效率下降,NOx產生量大大增加,CFB鍋爐無法循環流化燃燒,損壞風帽,易造成爐膛料床結焦而導致停爐。可見控制床溫相對穩定是十分必要的。
  
  然而運行中存在的各種擾動,如負荷升降、煤質變化、給煤量和風量變化、排渣不暢等都會造成床溫變化,故需運行人員根據床溫調節規律進行正確判斷并調整。影響床溫的可調因素包括給煤量、一次風量、二次風量、爐底排渣量等,但zui重要的是給煤量和一次風量。在實際運行中,運行人員主要通過調節給煤量調節負荷,而通過調節經過布風板流化風量的大小調節床溫。
  
  二、床溫控制系統
  
  2.1原床溫控制系統
  
  原床溫控制系統采用單回路系統,床溫偏差為主控信號,被控量是進入爐膛底部的一次風量。由于各種原因,該系統投入運行后效果不明顯,床溫波動較大,難以達到穩定,經常要切手動,原設計思想未能得到很好體現。分析原因如下:(1)僅通過調節進入爐膛底部的一次風量調節床溫,調節手法單一,當爐膛底部的一次風門滿開度時,原床溫控制系統無法再調節,只能手動進行微量調煤;(2)只有床溫偏差為控制信號,在燃燒工況發生變化時,不能及時有效地反映床溫的變化;(3)由于系統存在較大的延遲和慣性,原單回路控制的設計存在調節速度慢、動態偏差大的缺點。
  
  2.2改造后床溫控制系統
  
  2.2.1改造的總體方案
  
  改造后的床溫控制系統總體采用負荷分段控制:低負荷時采用一次風控制;中、高負荷時需考慮執行機構的調節裕量,故當一次風門開度達到zui大后,若床溫仍未穩定,則考慮用給煤量脈動快速調節,若還未達到預期效果就報警,zui后切到手動調節。根據運行人員的經驗,整個CFB鍋爐的燃燒過程按不同負荷可分為3個階段:低負荷階段(7OMW以下)、中負荷階段(70~9OMW)、高負荷階段(9OMW以上)。對應不同負荷分段,床溫設定值的變化范圍為790~850℃、850~900℃、900~922℃。實際設計時,應把各段范圍折中計算出床溫的設定值,把浮動范圍定為死區值。以低負荷階段為例:820℃為床溫設定值,死區值為-30~30℃記。由于上二次風自動調節煙氣含氧量,因此在不同負荷下考慮固定下二次風門開度(低負荷:50%;中負荷:80%;高負荷:)。
  
  為便于實現,不同負荷分段下可采用統一的控制器,只是引入偏差時,根據不同的分段,偏差乘以不同的比例系數。不同負荷下床溫設定值應不同,因此需要對床溫的設定值進行修正(利用原系統中現有的模塊進行折線的擬合,使得不同負荷分段下有相應的床溫設定值。床溫設定值的大小是根據運行人員多年實際調節經驗總結得到的),以滿足控制的要求。本方案采用的是主汽流量信號對床溫進行修正,低負荷時床溫設置得較低,以保證穩燃;中、高負荷時床溫設置得較高,以提高循環倍率,提高機組效率。
  
  總體上,若床溫偏差小于一定的范圍,控制系統不工作;若床溫偏差超出設定范圍,控制系統開始工作,調節幅度可依據床溫偏差和床溫變化率的大小來確定。
  
  2.2.2改造的具體方案
  
  (1)先通過調節進人爐膛底部的一次風量調節床溫,當一次風門滿開度沒有調節裕量時,引入給煤量的脈動調節。若一次風門尚有調節裕量,則給煤量由原鍋爐負荷調節子系統控制,即給煤量用于調節負荷。
  
  (2)一次風和給煤量調節子系統都引入床溫變化率,作為速度反饋量。其原因在于當燃燒工況發生改變時,床溫變化率比床溫偏差更能及時有效地反映床溫的變化,并能加快調節速度,減小動態偏差。通過對遲延時間的調整,可加大或減小速度反饋的強弱。現場床溫變化率較小,所以微分作用的介入不會造成執行機構的頻繁動作,對附著在床溫檢測信號上的高頻干擾信號增加了濾波功能,進一步提高執行機構在調節過程中的穩定性。
  
  (3)在一次風調節的基礎上,給煤量脈動調節子系統采用串級加前饋控制,系統穩定性提高。改造后的系統如圖1所示。
  
  三、系統仿真試驗
  
  3.1一次風門有調節裕量的情況
  
  用一次風調節時,數學模型為
  
  因為現場的風量測量存在較大誤差,所以不采用風量反饋。床溫偏差為主控信號,床溫變化率是引入的速度反饋量,被近代對象是一次風機,被控量是一次風機的風門開度。
  
  (1)階躍響應。改造前、后的系統對幅值為10的階躍響應信真曲線如圖2所示。由圖2可見,系統改造后超調量減小1.17%,上升時間縮短305s,峰值時間縮短615s,調節時間縮短350s,控制速度加快。
  
  (2)抗擾性試驗。在300s時,對系統加幅值為10的階躍擾動,其信真結果如圖3所示。由圖3可見,系統改選后超調量減小0.5%,上升時間縮短455s,峰值時間縮短570s,調節時間縮短420s。而改造前的系統調節時間較長,超調量較大,影響了控制的精度和速度。
  
  (3)魯棒性試驗。數學模型變為用于檢驗控制系統的魯棒性,其仿真結果如圖4所示。由圖4可見,系統改造后超調量減小1.54%,上升時間縮短370s,峰值時間縮短450s,調節時間縮短380s。在精度和快速性方面均能滿足要求。
  
  3.2一次風門沒有調節裕量的情況
  
  一次風門沒有調節裕量時,可引入給煤量脈動快速調節。床溫偏差仍為主控信號,床溫變化率仍為引入的速度反饋量,給煤量、汽包壓力、主汽流量三者組成的熱量信號為前饋信號,用以消除煤質變化帶來的內擾。被近代對象是給煤機,被控量是進入爐膛的總給煤量(低負荷時4臺給煤機;中、高負荷時6臺給煤機同時工作,則控制信號引至6臺給煤機),總之要使進入爐膛的總給煤量達到要求。
  
  對系統加幅值為10的階躍定值擾動,其階躍響應住址曲線如圖5所示。由圖5可見,引入給煤量脈動調節后超調量減小0.26%,上升時間縮短180s,峰值時間縮短130s,調節時間縮短188s,不但控制精度提高,而且控制的速度加快。
  
  四、現場支行結果分析
  
  根據改造前、后系統仿真試驗的結果,在原床溫控制系統的基礎上進行新的現場組態,并在穩定工況和變工況下進行現場調試(如圖6所示)。改造后的系統連續運行近4個月,對比改造前、后的各項數據,發現不但系統運行更穩定,而且在調節的精度和快速性方面都有所提高,多項經濟性指標也有所改善:即使煤質變化較大,床溫仍控制得較好,爐內燃燒狀況良好,燃燒充分,排渣量減少,因此原來冷渣器常堵的情況有很大改善;給水壓力有所提高,其波動范圍小于0.01Mpa,相當于給水溫度提高2℃,折合煤耗下降0.3g/(kw.h);對床溫的設定值修正后,使系統的靜態工作點隨負荷變化而變化,當出現擾動時調節機構不頻繁動作,在較小的變化范圍內就能滿足調節需求,因此調節機構的磨損減小,延長了調節機構的使用壽命,耗電量減少,節約了發電成本,提高了經濟效益;改造前由于頻繁的手動操作,容易造成運行人員的疲勞和麻痹,一旦調整不當,就會造成床溫的大幅度變化,不利于系統的安全運行,改造后系統的自動投運率提高,運行人員的勞動強度減小,系統的穩定性提高,而且節約了人力資源。
  
  五、結語
  
  一次風和給煤量調節子系統中床溫變化率的引入,給煤量調節子系統中串級控制的設計、前饋信號的引入,床溫廟宇值的修正等方案在改善系統的動態品質、提高抗*力及對模型改變時的魯棒性等方面均比系統改選前要*,在實際應用中有一定的參考價值。在長期運行中,鍋爐本體特性會發生變化,因此,設計的控制器參數需進一步優化,以滿足控制要求,提高經濟性。

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